近日,承钢新3号高炉自主研制的装卸吹管液压小车成功投入运行,取得了较好的成效。
承钢新3#高炉使用的吹管具有体积大,重量沉的特点。当休风更换风口时,每个风口需要至少5人,使用倒链装卸吹管,此种方法耗费大量人力,且用时在3小时左右,导致休风时间较长,休风率提高,影响高炉产量的完成。
在当前严峻的钢材市场形势下,承钢新3号高炉不断深入挖潜增效,鼓励员工不断创新,旨在解决生产中存在的问题。针对上述问题,承钢新3#高炉通过到外厂进行考察,结合本厂的现场情况,设计液压小车的制作方案、施工图纸,成功研制出装卸送风装置的液压小车,通过在新3#高炉上进行试验,操作液压小车只需要3人,装卸时间降低至2小时,较人工拆卸节约1小时,标志着装卸送风装置的液压小车研制成功。
根据承钢新3号高炉每天产量,减少一次休风可创造效益4.83万元。同时在较大程度上降低了员工的劳动强度,提高了工作效率;并可避免因人多操作不便导致的安全事故,降低安全事故发生率。
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