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80型焦炉精煤烘干系统的改造与应用

作者:佚名发布时间:1970-01-01
 天宏焦化公司洗煤厂所洗块精煤和末精煤经脱水筛、离心机脱水后混合,经皮带运输到精煤场堆放自然脱水,经过配煤后供应80型焦炉使用。由于80型焦炉扩建改造,产量由56万吨提高到80万吨,精煤在煤场自然脱水干燥时间短,就直接供应焦炉使用,因此水分含量在20%以上,给配煤生产和焦炉加煤造成很大的困难。80型焦炉精煤烘干系统随着焦炉扩建改造后投入使用,入炉煤水分由20%降低到10%左右,工艺流程见图1。整个干燥系统由进料部分、干燥系统、除尘系统和出料系统等组成。

                                                       图1   精煤烘干系统工艺流程图
1   进料系统
    9号皮带上的精煤经过犁式分煤器落到901号皮带,然后经过902、903号皮带的转运,通过进料刮板和溜槽进入滚筒干燥机。
1.1  存在问题
    犁式卸煤分料系统由电动推杆、分煤器、溜槽组成。分煤器由钢架结构外加一层运输胶带而成。实际生产中存在如下问题。
    (1) 因煤在煤场的脱水时间短,煤湿粘难分,经常附着在分煤器上,造成分煤不利,以致分煤较少,烘干产量较低。
    (2) 皮带受力不均,导致皮带经常跑偏、磨损,严重影响皮带的使用寿命。
    (3) 下料溜槽经常堵塞,增加了工人的劳动强度。
1.2  改造措施
    (1) 在9号皮带的犁式分煤器下面加一块厚度为6mm的1.2m×1.5m钢板,使其跟皮带均匀接触,解决了皮带跑偏、磨损的问题,延长了皮带的使用寿命。
    (2) 在犁式分煤器胶带的外面加一块规格为400mm × 1 200mm的不锈钢板,利用不锈钢的耐磨性,使皮带上的煤基本分完,并顺利进入溜槽,增加了烘干精煤的产量。
    (3) 将溜槽的卸料板改为不锈钢材质,并加大溜槽的斜度,解决了溜槽堵塞、棚料问题,减轻了工人的劳动强度。
 
2   滚筒干燥机
2.1  工作性能
    80型焦炉精煤烘干系统采用的是JNG3420节能型滚筒干燥机,有如下特点:
    (1) 导料板优化设计,减少了煤料导料板中的夹带现象。
    (2) 机内设新型扬料装置,强化了热交换,提高了蒸发强度和干燥效率。
    (3) 机内设有清扫装置,提高了干燥产品的均匀性和干燥效率。
2.2  存在问题
    在实际生产中,挡火墙及炉顶经常倒塌,导致煤气火焰直接烧到下料溜槽及滚筒干燥机堵板,使钢板直接与火焰接触。钢板材质为Q235,耐火使用温度为425℃,而炉膛温度高达1000℃,以致钢板变形烧损、氧化剥落,生产任务重时,溜槽使用不到1个月便报废,维修频繁。检修的作业环境恶劣,维修费用极高,仅2005年就达30多万元。
2.3  改造措施
    (1) 改进堵板的结构,避免火焰直接与焊缝接触,减缓了焊缝的氧化烧损速度,使堵板的使用寿命由3个月提高到了1年左右。
    (2) 采用双层堵板,内填充轻质耐火材料,堵板加强筋板由4块增加为12块,减缓了堵板烧损变形的速度。
    (3) 溜槽材质选择1Cr18Ni9Ti。使设备的使用寿命由3个月提高到了2年,不但保证了焦炉入炉煤的供应,而且减轻了维修的劳动强度,降低了设备维修费用。
 
3   热风炉
    热风炉是精煤烘干系统的关键设备,炉膛温度在1000℃左右。热风炉由炉顶、炉墙、燃烧室和挡火墙等组成,炉顶留有干燥机下料槽口。
3.1  存在问题
    (1) 炉顶由楔形耐火砖砌筑而成,上有一下料槽入口,耐火砖周围无支撑结构,致使炉顶经常坍塌,火焰直接烧到厂房混凝土梁及烘干棚铁皮瓦,造成混凝土剥落以及供电电缆烧损。
    (2) 炉顶坍塌后,用楔形耐火砖砌筑以及混凝土浇注,使用寿命不到2个月,维修次数多,维修费用高,仅2006年新烘干热风炉维修费用就高达20万元。
    (3) 挡火墙经常倒塌,以致煤气火焰直接烧到下料槽和滚筒堵板上,造成钢板灼烧炭化、变形烧损、氧化剥落,下料槽和滚筒堵板使用寿命极短。
    (4) 喷火筒经常烧毁损坏,导致火焰回火外冒。
    (5) 由于抢修在炉内进行,炉温高、粉尘大、工人劳动强度大。
3.2  改造措施
    (1) 挡火墙的倒塌是由于挡火墙前后两侧受热不一致,挡火墙的火焰侧膨胀时受到后面的阻力,因此挡火墙经常向火焰侧倒塌。将挡火墙由直墙改为阶梯式, 并在耐火胶泥配方中添加磷酸,使挡火墙经过火焰喷烧后能烧结到一起。
    (2) 采用新型耐火浇注材料对炉顶维修,在施工过程中用振动棒振实,使其密度达到2400~2600kg/m3。增加拉结钢筋,并对钢筋进行耐热处理,合理设计膨胀缝,增加其结构的刚度。
    (3) 制定合理可行的烘炉计划,使耐火浇注料水分达到规定要求,并使耐火浇注料烧结到设计规定的强度,由于耐火浇注料烧结后具有良好的高温强度,因此使用寿命延长。
    (4) 对喷火筒进行改造,由不锈钢材质改为耐火浇注材料进行浇注。
 
4   除尘系统
    从燃烧室出来的热风进入干燥机,使精煤得以干燥,在此过程中,部分细粒精煤失去水分,质量变轻,和烟气及汽化的水蒸汽在引风机的作用下,经过除尘器、烟道、引风机、烟囱排入大气。80型焦炉精煤烘干系统采用的是干湿联合除尘设备,其工艺流程见图2。

                                                       图2   除尘系统工艺流程图
 
    精煤烘干除尘系统中干式除尘器采用的是多管旋风除尘器,旋风除尘器的构造简单,维护方便,可处理含尘浓度在0.01~500mg/m3范围内的各种气体,常作为多级除尘系统的预除尘器。
    精煤烘干除尘系统中湿式除尘器为SFC型复合水雾除尘器,是与煤炭干燥系统配套的高效除尘器,除尘器工作过程包括水浴、雾滤、网滤三次除尘,可有效清除烟气中的粉尘,其性能参数如下:
    处理风量:10~20m3/h
    除尘效率:90%~98%
    阻力:1~2 kPa
    用水量:1.5~3.0 t/h
    排放浓度:≤75mg/m3
    干湿联合除尘设备运行良好,排放气体的含尘浓度可达到国家规定标准,并且结构简单,操作维护方便。但在生产实践中,原设计引风机冷却水没有考虑重复使用就直接流入地沟,而风机冷却循环水用量为8~12t/h,经测定引风机水压和水量完全可以供给除尘器使用。因此,对引风机冷却水进行了改造,每年可以节约水近10万吨。
 
5   改造效果
    (1) 提高了设备的开机率和使用效率,减轻了焦炉加煤操作工的劳动强度,缩短了炼焦周转时间,焦炭产量由150孔/d提高到162孔/d,焦炭平均增产近5万t/a,经济效益比较显著。
    (2) 由于入炉煤水分的降低,使入炉煤的堆密度提高,改善了焦炭质量,焦炭强度M40由80%提高到82%, M10降至约6%。
    (3) 延长了设备的使用寿命,减轻了维修工的劳动强度。滚筒堵板寿命由平均3个月提高到1年,溜槽使用寿命由平均3个月提高到2年,烘干炉顶仍然完好。
    (4) 减少了设备的维修费用,每年可节省修理费用及材料费用近10万元,可节约清水10万吨, 减少外排污水10万吨,经济和环保效益良好。