近段时间以来,煤炭供应成了部分钢厂的老大难问题,由于受电煤合同签订缓慢的影响,铁路运力多被限制在煤运上,焦炭的供应难以及时到位。在这种情况下,攀钢钒炼铁厂公布一月统计数据,吨铁入炉焦比为437千克,创历史最低纪录,在缓解焦炭资源紧张的同时,最大限度实现了经济冶炼。
入炉焦比是炼铁工序最重要的技术经济指标之一。1月份,针对炼焦煤资源短缺、焦炭供应不足的情况,该厂加强焦炭筛专项管理,安排专人定期对筛子的孔径进行监测,及时更换孔径过大的筛板,确保小块焦的充分利用。
随着炉料结构进一步变化,高炉炉顶温度升高,煤气利用率持续下降,该厂针对目前球团矿配比大幅度下降后出现的情况,从料制、批重、料线等方面着手,探索改善煤气利用率的有效途径。围绕提高风温水平和喷煤比,深入推行富氧、大喷煤、高风温等高炉强化冶炼技术和热风炉富氧烧炉节能攻关。提高职工的操作技能,以操作零失误、时间零浪费为原则,实施精细调节,使每座热风炉在烧炉期间都能够充分蓄热,为高炉最大限度提供优质热风。
围绕降低金属损失率,该厂加快研究适宜的添加剂,不断提高渣铁分离效果;加强铁罐保温措施,降低铁水粘罐程度,减少铁罐带渣量。同时,随着蓄铁式主沟的不断推广,出铁过程中渣铁喷溅明显减少,铁损进一步降低。1月份,该厂高炉金属损失率仅为4.58%,较去年平均水平降低了一个百分点。
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