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淮钢炼铁厂高炉多项技术经济指标连续刷新

作者:1180发布时间:2013-07-09
淮钢炼铁厂高炉多项技术经济指标连续刷新

  今年以来,江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司炼铁厂紧紧围绕4座高炉开展了多项小改小革、科技攻关活动。特别是进入6月份,高炉多项技术经济指标连续刷新,取得了令人惊喜的佳绩。

  至6月18日,全厂平均风温为1223.25℃,比4月份全厂平均风温高出了8.06℃。高炉煤气回收收指标也高于5月份。这两项指标的提高,与6月初炼铁厂的一项小技改有关。以往炼铁厂高炉煤气管网压力达到15KPa时,为保证管网安全,热风工就手动打开煤气管网放散阀进行放散,导致管网压力频繁波动,影响热风炉烧炉,对风温进一步提高形成制约。针对这一情况,该厂机电车间举行攻关整改,想出了自动化智能控制取代人工操作,经过一段时间运行以来,果然取得了较好的效果,使得风温再上新台阶,也大大减少了人为煤气放散损失。

  铁水Si含量高低对炼铁成本消耗影响较大,在保证高炉顺行稳定的前提下,炼铁厂积极尝试低Si冶炼,5月份全厂生铁含Si量为0.401%,其中最低的6#高炉生铁含Si量已降至0.367%。6月份,生铁含Si量进一步降低到0.400%以下。

  高炉煤比由4月份的161.24kg/t,6月份要求提高到170 kg/t以上,4座高炉生产实践证明:煤比提高后,吨铁燃料比不断降低,生铁综合成本消耗明显降低! 与此同时,炼铁厂积极提高烟煤使用比例,6月份,烟煤比例也由50%最高提高到53%。

  该厂总是积极探索和研究高炉生产中先进的方法和操作,如高炉风口理论燃烧温度,经过分析、总结和实践,4座高炉要求风口理论燃烧温度保证在2050℃左右。科学的数据,保证了4座高炉长期稳定顺行和高炉技术经济指标的不断提高。富氧操作,以往遇到高炉长时间不能出铁,工长就习惯性进行停氧,炼铁厂也及时予以纠正和指导。生矿使用,由于折算成本低,炼铁厂总是及时调整使用比例和用量,全力保证生铁综合成本处于最佳的水平。

  凡此种种,炼铁厂在科技路上不停步,勇于学习,善于提高,也助推了炼铁厂各项工作的良好开展。