针对当前焦炭市场价格和资源状况,集团邯钢炼铁部按照“一炉一策、一机一策”方针,在4座高炉中科优化焦炭结构,寻求炉况与成本之间的最优结合。6月份,该部通过优化焦炭结构、改善高炉指标,降成本620多万元。
结合7、4号高炉实际炉况,该部主动与矿业分公司协商,降低供应这两座高炉的捣固焦质量指标。质量指标降低后,7号高炉配吃50%石矿低价捣固焦、50%自产焦;4号高炉由全部一级焦调整为部分低价捣固焦、部分二级焦。据测算,两座高炉焦炭结构优化后,每月直接降低焦炭成本120万元。
围绕综合效益最大化目标,该部科学优化3200立方米高炉焦炭结构。该部尝试将原来的全自产焦炭结构调整为干焦、自产干焦和自产湿焦组合。调整后,吨铁入炉焦比下降27公斤,吨铁煤比提高30 公斤,吨铁毛焦比下降35公斤,6月份降本300万元。
与此同时,该部进一步提高高炉操作水平,适应焦炭结构优化对炉况的影响。该部在4座高炉推行低铁次出铁模式,将铁次由每天15次减少到每天12次,稳定出铁秩序,活跃炉缸;创新高炉造渣制度,推行低氧化镁冶炼新技术,将炉渣中氧化镁含量由10%降低到8.5%,降低熔剂成本,提高入炉品位。同时,各高炉根据自身炉况变化,提高风温,适时微调料制,优化煤气利用率,达到提煤降焦的目的,6月份降本200余万元。
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