邯钢棒一加热炉自2002年投产以来一直沿用传统的大型加热炉炉型及端出料方式,与目前加热150方的节能炉型相比存在着炉膛容积超大,造成能源浪费,燃耗比节能炉型高20-30%;端出料方式造成吸冷风现象严重,每次交接班时均需2条以上炉甩,加热质量差,氧化烧损高;烧嘴布置为均热段8套单蓄热烧嘴,其余18个普通煤气烧嘴,整体燃烧效率低;仪控系统陈旧落后,操控性能差。
针对上述情况,邯钢设备动力部对加热炉整体进行大修改造,以达到提高生产能力和降低燃耗的目的。他们首先合理配置加热炉供热方式和供热能力,采用4区控制(上均热段、下均热段、上加热段、下加热段)的3段炉温制度(均热段、加热段、预热段)。出料方式由端出料改为侧出料,大幅降低吸冷风及溢气热损失。炉顶、炉墙采用浇注料整体浇注成型的带隔热层的复合结构,加强炉衬的密封性和隔热性,只配置必不可少的扒渣炉门,减少炉体散热。合理布置炉底水管,减小水管的表面积,不同的温度段设置不同高度与不同材质的耐热垫块,尽量消除钢坯与水管接触处的黑印,在均热段、加热段内滑块所用高度为80mm,滑块材质为Cr28Ni48。预热段滑块所用高度为50mm,滑块材质为Cr25Ni20。在温度和空燃比例控制方面采用先进的改进型双交叉限幅燃烧控制,炉温控制精度和炉温的响应性更好,更能在满足加热质量的前提下提高产量、降低烧损和节约燃料。经过配备完善的自动化控制系统,准确控制炉温、炉压和空燃比,使燃料得到合理而充分的利用,减少化学不完全燃烧和散热损失。
据了解,本次改造于2013年2月底停炉,4月中旬投产,工期45天,投资463万元。经过3个多月的生产运行,节能创效显著。
来源:新华网
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