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宁夏能源组装块磷生铁单耗达到公司对标优秀值

作者:1180发布时间:2013-08-16
        今年以来,宁夏能源铝业青铜峡铝业分公司以“管理提升”活动为契机,严抓阳极生产过程管理,优化生产工艺,组装块磷生铁单耗达到公司对标优秀值。
  
  由于磷生铁费用占组装材料定额的2/3,如何有效降低磷生铁单耗,使组装块的成本得到有效控制,成为青铜峡铝业分公司成本管理的一项重点工作。对此,分公司组装一车间成立了技术攻关小组,认真梳理生产过程中的各个环节,通过自我检查、与兄弟单位对标、同电解车间交流等形式,深入查找问题及薄弱环节,制定降低磷生铁技术方案,调整工艺技术标准。加强流铁管理,要求返回料、500吨、修理区、导杆库等岗位回收的铁环及时送至炉料堆放处,防止流失。根据磷生铁的使用以及化验结果,及时对配方进行调整,确保铁水配比成分达标,加强中频炉管理,要求每炉铁水都要按照优化后的配方进行生产,保证炉温控制在1350-1450℃范围之内,确保铁水具有良好的流动性,减少冷凝造成的浪费。
  
  通过技术攻关,组装一车间磷生铁单耗由2012年的5.9kg/t降至目前的4.47kg/t,平均每月可减少磷生铁使用量20吨左右,每年可节约费用67.5万元,有效降低了阳极组装成本。