师立兵(太原煤气化股份有限公司焦化厂,太原030024)
焦化废水是在煤高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的废水,具有水质水量变化大、成分复杂、有机物特别是难降解有机物含量高的特点。其主要来源是剩余氨水;其次是煤气净化过程中产生的废水和焦油、粗苯等精制过程中产生的废水。研究表明,厌氧酸化-缺氧-好氧(A1-A2-O)生物膜系统在处理焦化废水方面是比较有效的工艺,但经过处理后,废水中的COD和氨氮仍很难达到排放标准。
本文通过分析大量的生产数据,结合实际生产经验,对A-A-O工艺在处理焦化废水中的影响因素及操作控制要点进行了研究分析。
1 A-A-O生物膜系统的运行特点
太原煤气化公司焦化厂A-A-O工艺的最大特点是引进了厌氧酸化预处理,利用厌氧酸化水解改变焦化废水中有机物的组成和可生化性,将焦化废水中难以生物降解的有机物转化为易于生物降解的有机物,从而提高了整个系统的处理能力和效率。通过对焦化废水中有机污染物进行厌氧酸化生物降解机理的研究,发现厌氧酸化段对COD有一定程度的去除率,同时也将部分难降解的有机物转化成了易降解有机物。经过厌氧酸化预处理后的有机物进入缺氧段,就成为可被反硝化菌所利用的碳源,同时减轻了好氧段的负担。
在缺氧段,反硝化菌利用厌氧酸化后的有机物作为电子供体,从好氧池回流的硝化液中的NO-2-N和NO-3-N作为电子受体,将NO-x-N还原成气态氮释出。同时反硝化菌利用NO-3-N氧化有机物时,会产生一定的碱度,而硝化菌将NH3氧化为NOx是要消耗碱度的。因此,将反硝化池置于好氧池前面,可为其补充一定的所需碱度。但好氧池仅回流一部分出水至缺氧池,而且进入缺氧池的NO-3也不可能完全被还原,因此缺氧池所补充的碱度是有限的。
2 A-A-O生物膜系统的影响因素及控制要点
2.1 水力停留时间(HRT )
厌氧酸化段作为预处理手段,旨在提高废水的可生化性,为后续缺氧段提供有效碳源。通过厌氧处理后,废水中的BOD5/COD有所提高,特别是当进水中的BOD5/COD较低时,BOD5/COD的提高就更为显著,且厌氧HRT越短,BOD5/COD增加的比率就越大。可见厌氧酸化在很短时间内即可发生。因此,从提高后续缺氧段碳源质量的角度考虑,厌氧预处理的时间不宜很长,应将HRT控制在4~5h即可。
好氧段的HRT从18h提高到34h的过程中(见表1),系统对COD去除率的提高并不明显,而氨氮的去除率却从18h时的38%显著提高到28h时的98%。这是因为相对去碳反应而言,硝化反应所需时间更长,所以好氧段HRT的延长对硝化效果提高更有利。而当HRT足够长时,硝化反应已进行得比较完全,这时再提高HRT就对氨氮的去除不再有效,而应考虑采取其他措施。
表1 好氧段不同HRT下系统对COD和氨氮的去除情况
好氧段HRT
h |
COD |
氨氮 |
进水
mg/L |
好氧出水
mg/L |
总去除率
% |
进水
mg/L |
好氧出水
mg/L |
总去除率
% |
18 |
949 |
259 |
73 |
334 |
206.0 |
38 |
22 |
800 |
196 |
76 |
246 |
47.0 |
81 |
28 |
773 |
175 |
77 |
248 |
4.9 |
98 |
34 |
754 |
172 |
77 |
279 |
22.5 |
92 |
2.2 碱度
生物硝化过程首先是亚硝酸细菌将氨氮转化为NO-2-N,然后由硝酸菌将之进一步氧化为NO-3-N。在这个过程中,需要消耗碱。理论上,将1g氨氮氧化为NO-3-N需消耗7. 14g碱度(以CaCO3计),而碱度的消耗会引起溶液pH值的下降,并抑制硝化反应,使反应速度变慢,因此,必须向好氧段补充碱度,以保证硝化反应的正常进行。
图2 剩余碱度与出水中氨氮和亚硝酸盐氮的关系
图1、图2分别为好氧池出水的pH值、碱度与出水氨氮和亚硝酸盐氮的关系。由图1、图2可知,当出水pH值在7.7~8,剩余碱度≥150mg/L时,出水氨氮≤15mg/L,可达标。因此,在实际操作中,在保证正常硝化反应的前提下,碱度控制在150~200mg/L较好。
2.3 混合液回流比(R)
在硝化和反硝化均理想的情况下,混合液回流比对系统脱氮率的影响是增大回流比可以提高脱氮效果。理论上回流比R与脱氮率存在一定的关系,脱氮率=R/ (1+R)。混合液回流比与系统脱氮率的关系如图3所示。当R=0.5和3时,系统的总氮去除率分别为32.0%和60.9%,且随着回流比的上升,系统的总氮去除率也随之上升。当回流比到3左右时,曲线渐趋平缓,所以,当混合液回流比为3左右时,可以达到比较理想的脱氮效果。
图3 混合液回流比与系统脱氮率的关系
3 生产运行数据
2008年1~5月的生产运行月平均数据列于表2。从表2可知,系统的COD去除率在85%以上,氨氮去除率在96%以上,出水COD质量浓度平均低于150mg/L,氨氮质量浓度低于15mg/L。
表2 太原煤气化焦化厂生化运行数据
日期 |
COD |
氨氮 |
进水
mg/L |
好氧出水
mg/L |
总去除率
% |
进水
mg/L |
好氧出水
mg/L |
总去除率
% |
200801 |
865 |
126 |
85 |
227 |
13.6 |
96 |
200802 |
961 |
135 |
86 |
238 |
9.5 |
96 |
200803 |
1021 |
147 |
85 |
216 |
6.5 |
98 |
200804 |
896 |
118 |
86 |
243 |
9.7 |
96 |
200805 |
936 |
131 |
86 |
209 |
8.4 |
96 |
4 结论
(1) 好氧段HRT的提高对COD的去除影响不大,但氨氮去除会显著提高。这是因为较之酸化,硝化所需时间更长。在好氧段最佳的HRT为28h时,可得到较好的硝化效果。
(2) 为了维持硝化反应的正常进行,保证出水水质,应将好氧段的pH值控制在7.7~8. 0, 剩余碱度控制在150~200mg/L为宜。
(3) 当混合液回流比达到3左右时,曲线渐趋平缓,可以达
比较理想的脱氮效果。
(4) 在满足上述最佳条件的前提下,系统对COD去除率在85%以上,氨氮去除率在96%以上,出水COD浓度平均低于150mg/L, 氨氮浓度低于15mg/L。