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A-A-O生物膜处理焦化废水的影响因素分析

作者:佚名发布时间:1970-01-01
 师立兵(太原煤气化股份有限公司焦化厂,太原030024)
 
    焦化废水是在煤高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的废水,具有水质水量变化大、成分复杂、有机物特别是难降解有机物含量高的特点。其主要来源是剩余氨水;其次是煤气净化过程中产生的废水和焦油、粗苯等精制过程中产生的废水。研究表明,厌氧酸化-缺氧-好氧(A1-A2-O)生物膜系统在处理焦化废水方面是比较有效的工艺,但经过处理后,废水中的COD和氨氮仍很难达到排放标准。
    本文通过分析大量的生产数据,结合实际生产经验,对A-A-O工艺在处理焦化废水中的影响因素及操作控制要点进行了研究分析。
 
1  A-A-O生物膜系统的运行特点
    太原煤气化公司焦化厂A-A-O工艺的最大特点是引进了厌氧酸化预处理,利用厌氧酸化水解改变焦化废水中有机物的组成和可生化性,将焦化废水中难以生物降解的有机物转化为易于生物降解的有机物,从而提高了整个系统的处理能力和效率。通过对焦化废水中有机污染物进行厌氧酸化生物降解机理的研究,发现厌氧酸化段对COD有一定程度的去除率,同时也将部分难降解的有机物转化成了易降解有机物。经过厌氧酸化预处理后的有机物进入缺氧段,就成为可被反硝化菌所利用的碳源,同时减轻了好氧段的负担。
    在缺氧段,反硝化菌利用厌氧酸化后的有机物作为电子供体,从好氧池回流的硝化液中的NO2-N和NO3-N作为电子受体,将NOx-N还原成气态氮释出。同时反硝化菌利用NO3-N氧化有机物时,会产生一定的碱度,而硝化菌将NH3氧化为NOx是要消耗碱度的。因此,将反硝化池置于好氧池前面,可为其补充一定的所需碱度。但好氧池仅回流一部分出水至缺氧池,而且进入缺氧池的NO3也不可能完全被还原,因此缺氧池所补充的碱度是有限的。
 
2    A-A-O生物膜系统的影响因素及控制要点
2.1  水力停留时间(HRT )
    厌氧酸化段作为预处理手段,旨在提高废水的可生化性,为后续缺氧段提供有效碳源。通过厌氧处理后,废水中的BOD5/COD有所提高,特别是当进水中的BOD5/COD较低时,BOD5/COD的提高就更为显著,且厌氧HRT越短,BOD5/COD增加的比率就越大。可见厌氧酸化在很短时间内即可发生。因此,从提高后续缺氧段碳源质量的角度考虑,厌氧预处理的时间不宜很长,应将HRT控制在4~5h即可。
    好氧段的HRT从18h提高到34h的过程中(见表1),系统对COD去除率的提高并不明显,而氨氮的去除率却从18h时的38%显著提高到28h时的98%。这是因为相对去碳反应而言,硝化反应所需时间更长,所以好氧段HRT的延长对硝化效果提高更有利。而当HRT足够长时,硝化反应已进行得比较完全,这时再提高HRT就对氨氮的去除不再有效,而应考虑采取其他措施。
 
表1    好氧段不同HRT下系统对COD和氨氮的去除情况
 
好氧段HRT
h
COD
氨氮
进水
mg/L
好氧出水
mg/L
总去除率
进水
mg/L
好氧出水
mg/L
总去除率
18
949
259
73
334
206.0
38
22
800
196
76
246
47.0
81
28
773
175
77
248
4.9
98
34
754
172
77
279
22.5
92
 
2.2  碱度
    生物硝化过程首先是亚硝酸细菌将氨氮转化为NO2-N,然后由硝酸菌将之进一步氧化为NO3-N。在这个过程中,需要消耗碱。理论上,将1g氨氮氧化为NO3-N需消耗7. 14g碱度(以CaCO3计),而碱度的消耗会引起溶液pH值的下降,并抑制硝化反应,使反应速度变慢,因此,必须向好氧段补充碱度,以保证硝化反应的正常进行。
 

图2   剩余碱度与出水中氨氮和亚硝酸盐氮的关系
 
    图1、图2分别为好氧池出水的pH值、碱度与出水氨氮和亚硝酸盐氮的关系。由图1、图2可知,当出水pH值在7.7~8,剩余碱度≥150mg/L时,出水氨氮≤15mg/L,可达标。因此,在实际操作中,在保证正常硝化反应的前提下,碱度控制在150~200mg/L较好。
2.3  混合液回流比(R)
    在硝化和反硝化均理想的情况下,混合液回流比对系统脱氮率的影响是增大回流比可以提高脱氮效果。理论上回流比R与脱氮率存在一定的关系,脱氮率=R/ (1+R)。混合液回流比与系统脱氮率的关系如图3所示。当R=0.5和3时,系统的总氮去除率分别为32.0%和60.9%,且随着回流比的上升,系统的总氮去除率也随之上升。当回流比到3左右时,曲线渐趋平缓,所以,当混合液回流比为3左右时,可以达到比较理想的脱氮效果。
 

图3    混合液回流比与系统脱氮率的关系
 
3   生产运行数据
    2008年1~5月的生产运行月平均数据列于表2。从表2可知,系统的COD去除率在85%以上,氨氮去除率在96%以上,出水COD质量浓度平均低于150mg/L,氨氮质量浓度低于15mg/L。
表2     太原煤气化焦化厂生化运行数据
 
日期
COD
氨氮
进水
mg/L
好氧出水
mg/L
总去除率
进水
mg/L
好氧出水
mg/L
总去除率
200801
865
126
85
227
13.6
96
200802
961
135
86
238
9.5
96
200803
1021
147
85
216
6.5
98
200804
896
118
86
243
9.7
96
200805
936
131
86
209
8.4
96
 
4   结论
    (1) 好氧段HRT的提高对COD的去除影响不大,但氨氮去除会显著提高。这是因为较之酸化,硝化所需时间更长。在好氧段最佳的HRT为28h时,可得到较好的硝化效果。
    (2) 为了维持硝化反应的正常进行,保证出水水质,应将好氧段的pH值控制在7.7~8. 0, 剩余碱度控制在150~200mg/L为宜。
    (3) 当混合液回流比达到3左右时,曲线渐趋平缓,可以达

比较理想的脱氮效果。

    (4) 在满足上述最佳条件的前提下,系统对COD去除率在85%以上,氨氮去除率在96%以上,出水COD浓度平均低于150mg/L, 氨氮浓度低于15mg/L。