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燃煤锅炉烟气脱硫除尘系统的改造

作者:佚名发布时间:1970-01-01

燃煤锅炉烟气脱硫除尘系统的改造

                               杨海平(东营市供热管理处,山东东营257091)
 
    山东省东营市供热管理处下设3座供热锅炉房,除尘设备为XZDT-20型多管陶瓷除尘器,但无脱硫功能。近年来,随着环保标准的不断提高,加之SO2减排任务的日益艰巨,这3座供热锅炉房在2007年就被列入了当地SO2减排限期治理计划。当年,东营市供热管理处决定对所辖区内的13台无脱硫设备的14 MW燃煤热水锅炉进行脱硫除尘系统的改造,并保留原有的多管陶瓷除尘器作为备用设备,在多管陶瓷除尘器旁新安装了烟气脱硫除尘设备,使锅炉烟气的 SO2和烟尘量达到了排放指标的要求。
1   设计方案
1.1  指导原则
    为满足日益严格的环保要求,本次改造工程确定了以下指导原则:一是考虑到可持续发展,要求所选设备的技术先进、工艺成熟可靠;二是充分利用锅炉房的现有条件、现有设备和设施。按现有场地条件布置了脱硫除尘设备,优化流程,使操作维护简便。在烟气治理达标的前提下,做到降低造价、延长设备使用寿命。
1.2  基础参数
    基础参数见表1。锅炉出口烟气中的SO2浓度按煤含硫量的1.5%计算,多管陶瓷除尘器出口烟气中的粉尘浓度按除尘效率90%计算。
1    锅炉烟气的基础参数

项  目
参  数
项  目
参  数
锅炉热功率,MW
14
锅炉额定耗煤量,t/h
2.805
锅炉出口烟气量,万m3/h
4.5~6.0
锅炉出口粉尘浓度,mg/m3
1800
除尘器出口粉尘浓度,mg/m3
231
除尘器阻力,Pa
1000
引风机全压,Pa
2800~3393
引风机电机功率,kW
75
锅炉出口SO2浓度,mg/m3
1122
 
 

1.3  排放指标及性能指标
    脱硫除尘设备的设计排放和性能指标见表2。
 
2    脱硫除尘设备的设计排放和性能指标

项  目
指  标
相关标准
净烟气的SO2浓度,mg/m3
<900
GB1371-2001锅炉大气污染物排放标准
净烟气的粉尘浓度,mg/m3
<200
GB1371-2001锅炉大气污染物排放标准
烟气相对湿度,%
≤8
HCRJ012-1998湿式烟气脱硫除尘装置
林格曼黑度
≤1级
GB1371-2001锅炉大气污染物排放标准
设备阻力,Pa
≤1200
HCRJ012-1998湿式烟气脱硫除尘装置
设计除尘效率,%
≥97
 
设计脱硫效率,%
≥70
 

1.4  脱硫工艺
    根据国家环境保护总局发布的环发[2002]26号文件“燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策”的要求,综合考虑建设用地、脱硫剂和脱硫产物的消化处理及治理目标,在比较各种脱硫厂艺后,决定采用双碱法脱硫工艺。
    双碱法脱硫工艺克服了石灰-石膏法易结垢的缺点,采用NaOH、Na2CO3 、NaHCO3和Na2SO3等碱金属盐类水溶液, 在脱硫除尘设备内吸收烟气中的SO2,脱硫液在循环水池内与Ca(OH)2进行再生反应生成亚硫酸钙和石膏,再生后的脱硫液循环使用。在整个脱硫过程中,实际消耗的是Ca(OH)2。这样,烟气的脱硫反应可在脱硫除尘设备内完成,而固硫过程则在循环水池内进行。我们采用了NaOH水溶液作为脱硫液,由于亚硫酸钙和固体石膏的生成过程不在脱硫除尘设备内进行,有效地避免了脱硫除尘设备的结垢和堵塞问题,脱硫效率一般可达90%以上。
2   工艺流程及脱硫除尘设备结构
2.1  工艺流程
    脱硫除尘系统的工艺流程见图1。如图1 所示,我们仍旧保留了多管陶瓷除尘器,只是在烟道上安装了闸板,使其与锅炉隔离,作为备用设备。在多管陶瓷除尘器旁边并联安装了脱硫除尘设备。锅炉烟气进入脱硫除尘设备后,先经由雾化装置提供的雾化脱硫液喷淋烟气,脱除烟气中的SO2和粉尘,然后冲击脱硫除尘设备底部吸收液液面,进行水浴脱硫除尘,处理后的净烟气经引风机送入烟囱放散。脱硫液与烟气中的SO2反应后进入循环水池,用Ca(OH)2再生,然后进入沉淀池,沉淀池底部的沉淀物由渣浆泵抽出池外,沉淀池上层的澄清液流入清水池。清水池设有pH值检测仪,清水池旁的碱液罐可自动补充NaOH至清水中,并将脱硫液的pH值控制在8~9。再由循环泵送回脱硫除尘设备循环使用。

                            图1   锅炉烟气脱硫除尘的工艺流程
2.2  脱硫除尘设备的结构
    采用双碱法脱硫除尘工艺的石质湿式冲击式水浴旋流脱硫除尘设备,其本体采用花岗岩砌筑。从而可避免碳钢设备的严重腐蚀问题,石质湿式冲击式水浴旋流脱硫除尘设备结构见图2。

                         图2   石质湿式冲击式水浴旋流脱硫除尘设备结构图
1-烟气进口;2-下行通道1;3-增速喉部1;4-第1级旋流脱硫除尘装置;5-下行通道2;6-增速喉部2;7-第2级旋流脱硫除尘装置;8-下行通道3;9-增速喉部3;10-脱硫液池;11-旋流脱水装置;12-气水分离室;13-烟气出口;14-设备基础。
    如图2 所示,烟气进入脱硫除尘设备后下行,与带有雾化装置的下行通道1的雾化脱硫液充分接触,完成第1次脱硫除尘。烟气下行经增速喉部1时高速冲击脱硫液的液面,由于烟气高速冲击和掠过水面时激起大量液滴和泡沫,粉尘被粘附,SO2与吸收液反应,完成了第2次脱硫除尘。烟气经下行通道1底部的液面改变方向,进入带有雾化装置的第1级旋流脱硫除尘装置,烟气呈螺旋上升,与旋流导向板水膜面及雾化脱硫液充分接触,完成了第3次脱硫除尘。烟气经第1级旋流脱硫除尘装置顶部改变方向进入下行通道2, 与雾化的脱硫液充分接触,完成了第4次的脱硫除尘。烟气经增速喉部2时高速冲击脱硫液的液面后改变运动方向,完成了第5次脱硫除尘。烟气进入带有雾化装置的第2级旋流脱硫除尘装置,完成了第6次脱硫除尘。烟气经过6次脱硫除尘后,改变方向进入下行通道3,经增速喉部3时高速冲击脱硫液液面后,改变方向进入旋流脱水装置,呈螺旋上升,烟气中的液态水被甩至旋流脱水装置内壁,不断凝聚并沿内壁流下。烟气经旋流脱水装置后,进入气水分离室再次进行气水分离,使烟气出口的相对湿度≤8%,最后由引风机送至烟囱排入大气。
3   应用效果
    东营市供热管理处下属的滨州路供热锅炉房有3台14 MW的燃煤热水锅炉,供热面积约55万m2。改造前只安装XZDT-20型多管陶瓷除尘器,无脱硫装置。2007年对3台燃煤热水锅炉的脱硫除尘系统进行了上述改造后,在2007~2008年的供热时,对其中2台锅炉的烟气脱硫除尘效果进行了检测,脱硫效果明显,外排烟气达到了国家标准要求的检测结果,见表3。
 
      表烟气脱硫脱硫效果的检测结果

锅炉号
烟气中的SO2浓度,mg/m3
脱硫效率
脱硫前
脱硫后
1
1808.3
315.4
82.6
2
1061.2
238.8
77.5

4   结论
    (1)采用石质湿式冲击式水浴旋流脱硫除尘设备的脱硫效率较高,净烟气可达到国家标准的要求。
    (2)石质湿式冲击式水浴旋流脱硫除尘设备实现了脱硫除尘一体化,脱硫液可循环使用,且无二次污染。设备本体采用花岗岩材料制成,避免因磨损和腐蚀而导致的脱硫除尘效果的下降,提高了设备运行的稳定性,使用寿命长,至少可使用20年。