张荣德 梁荣华 辛国章(济南钢铁集团公司焦化厂)
1 循环冷却系统的运行情况
1.1 浓缩倍数的确定
我厂的循环冷却系统由中温水系和低温水系组成,中温水系的温度控制在28~32℃,其循环水量为3200m3/h,主要用于初冷器一段和焦油、粗苯、精苯等工序的冷却设备。低温水系的温度控制在16~18℃,其循环水量为900m3/h,主要用于初冷器二段和贫油、洗氨等工序的冷却器。
在循环水系统中的控制指标为:浓缩倍数K=1.7~1.9,总磷含量9~15ppm, SiO2含量< 50ppm,浊度<20ppm, Ca+2 420ppm。在冬季,中温水系和低温水系都采用凉水塔冷却降温的敞开式冷却系统。在夏季,低温水靠制冷机降温,故冷却系统为封闭式,而中温水和制冷机的冷却水均使用凉水架冷却降温,故冷却水系统为敞开式。
在敞开式循环冷却水系统中,回收利用的冷却水通过凉水塔冷却后循环使用。在循环过程中,由于水的蒸发而使水中矿物质和离子的含量不断浓缩,为使矿物质和离子量稳定在一定范围内,就必须向系统补充一定量的新鲜水(补充水),同时适量外排浓缩水(排污水)。排污水的排放量取决于浓缩倍数K(循环水与补充水的盐度比值)。浓缩倍数与补充水水质及使用的水质稳定剂有关,根据我厂的生产实践,我们将浓缩倍数选择为1.7~1.9。
1. 2 排污措施
为防止循环水系统的结垢,一般要求Ca+2 浓度≤420ppm,总硬度≤750ppm。我厂自1992年10月到1995年9月,采用了间歇外排污水的方法,外排水量可按下式计算:
B = E/ (K-1)
E =(0. 1 +0. 002θ) (t1-t2) R
式中:
B - 排污水量,m3/h
E - 蒸发损失,m3/h
θ - 干球温度,℃
(t1-t2) - 冷却塔进出口水的温差,℃
R - 循环水量,m3/h
计算得出,在每年5~10月份的制冷机工作期间,制冷机冷却水系统的外排污水量12 m3/h,中温水系统的外排污水量78m3/h,共计外排污水量90 m3/h。从11月份到第二年的4月份,低温水系统的排污水量为7.5 m3/h,中温水系统的外排污水量49. 5 m3/h,共计外排污水量57 m3/h。经1995年10月的工艺改造,循环水系统的排污水不再外排,而全部送生物脱酚工序作为稀释水使用。表1中列出了1996年循环系统排污水与补充水的年平均水质。
从表1可看出,因排污水是经过浓缩和药剂处理的,离子浓度比补充水高.且含有有机磷酸盐类药剂。
2 生物脱酚装置的运行指标
为满足生物脱酚进水的水质要求(COD<1250mg/L ,氨氮<300mg/L,氰化物<30mg/L,硫化物<60mg/ L, 酚150~250mg/L, pH=6.5~9.5,水温20~40℃ ), 必须将预处理后的焦化污水稀释7~10倍,所需水量达12t/h,表2列出了用排污水和补充水作为稀释水后的生物脱酚出水指标。
从表2可看出,无论生物脱酚采用何种稀释水,都能使生物脱酚装置稳定运行,出水指标均能达到国家规定的外排水标准。
表1 循环系统排污水与补充水的水质
类别 |
电导率
Μs/cm |
碱度
mg/L |
浊度
mg/L |
SiO2
mg/L |
总硬度
mg/L |
钙离子
mg/L |
氯离子
mg/L |
总磷
mg/L |
排污水 |
909.76 |
335.27 |
7.10 |
20.27 |
688.47 |
489.56 |
126.14 |
13.86 |
补充水 |
637.98 |
254.33 |
0.806 |
12.76 |
415.27 |
305.52 |
69.39 |
- |
表2 使用不同稀释水的生物脱酚的出水指标(年平均值)
稀释用水 |
酚
mg/L |
氰化物
mg/L |
硫化物
mg/L |
COD
mg/L |
油
mg/L |
SS
mg/L |
氨氮
mg/L |
排污水 |
0.191 |
0.158 |
0.0385 |
270.70 |
3.22 |
38.44 |
253.50 |
补充水 |
0.177 |
0.142 |
0.083 |
219.10 |
2.82 |
54.70 |
248.34 |
排放水国标 |
<0.2 |
<0.2 |
<0.5 |
<300 |
<5 |
<60 |
<320 |
3 用排污水的生物脱酚特点
(1) 排污水为微生物提供了必要的营养。在酚氰污水中,虽然不缺乏生化时微生物所需的碳、氮、钙、镁、钾和铁等营养物质,但缺少微生物细胞合成酶所需的磷。循环水系统的排污水正好为系统提供了补充磷,更有利于生物脱酚装置的正常运行。
(2) 水温可得到有效保证。在生物脱酚中.为保证20~40℃的水温,一般采用在稀释池增设蒸汽加热装置,使用循环系统的排污水后就可有效保证生物脱酚所需的温度。
(3) 节水效果明显。根据我厂情况,除去循环水的泄漏和二次复用量,夏季可向生物脱酚的送水量为80 m3/h,冬季可送50 m3/h,每年可节约新水37. 44万m3 。
4 注意事项
(1) 为稳定循环水水质,除添加必要的阻垢缓蚀剂外,还要定期对循环水进行杀菌灭藻作业,以防止细菌和微生物的滋生。在进行杀菌灭藻操作时,停止向生物脱酚送水,杀菌灭藻后再取水样化验,待水质符合生物脱酚用水标准后再恢复送水。
(2) 当循环水系统进行酸洗和预膜作业时,必须通知生物脱酚停止用排污水,而改用新水。(3) 若因苯类产品冷却器串漏而造成循环水中含苯,应及时停止向生物脱酚装置送水,否则会因生物脱酚装置中的微生物死亡而造成污泥上浮的事故,因此,必须采用新水更换循环水的方法除去水中的苯类物质。当循环水的指标不超标时,可不必向生物脱酚排水,以减少循环水中的药剂的损耗和稳定生产