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提高HPF法煤气脱硫效率的措施

作者:佚名发布时间:1970-01-01
李文祥 肖  飞(神华乌海能源有限公司西来峰焦化厂,乌海016000)
 
    我厂焦炉顺利达到了年产96万吨焦炭的设计规模,但是化产品硫磺未达到设计产量,脱硫效率偏低。为此,我们专门成立了提高脱硫效率攻关小组,对脱硫系统进行分析和改造。通过改造和调试,达到脱硫塔后硫化氢含量小于100mg/m3的目标。目前脱硫系统运行稳定,达到了国家相关排放标准。
 
1   原因分析
    通过对实际生产状况的分析,总结出了影响脱硫效率影响因素。
    1) 由于当地煤质原因,煤气中的含氨量偏低,导致HPF法的脱硫效果较差。
    2) 设备材质问题导致设备腐蚀严重,影响正常生产。
    3) 蒸汽压力波动,影响正常熔硫系统的正常操作。
    4) 压缩空气压力不稳定,导致再生系统运行不稳定。
    5) 氨冷凝冷却器结垢,换热效果不理想,浓氨水温度高达80℃,造成脱硫液温度高,影响了脱硫效果。
    6) 脱硫塔喷头管径偏小,导致脱硫液循环量偏小,约500m3/h,影响脱硫效果。
    7) 由于是前脱硫,脱硫塔后捕雾器喷头易堵塞,阻力偏大。
 
改造措施
    针对以上分析情况,我们采取了如下措施。
    1) 组织人员清理氨冷凝冷却器,清理循环水管道上的过滤器,清理蒸氨塔及分缩器,解决因浓氨水温度高而导致脱硫液温度高的问题。经过清理,浓氨水温度可控制在34℃左右,煤气温度稳定在25~30℃。由于冷却温差大,氨冷凝冷却器容易结垢堵塞,决定清理冷凝冷却器后,增加了新型电子除垢装置,延长氨冷凝冷却器结垢时间。
    2) 全面清理脱硫塔捕雾器喷头,把阻力降下来,脱硫塔阻力由3 kPa左右降低到1.8kPa左右。
    3) 脱硫系统的改造。原脱硫设计为两塔两套并联,一开一备,即经过预冷器冷却后的煤气进入脱硫塔,煤气在塔内与自上而下的循环脱硫液逆向接触,脱硫液经再生塔再生后重复使用。因煤气流量在两个系统难以平衡分配,较难稳定运行。故决定将两台脱硫塔由并联改为串联,脱硫塔后煤气中的硫化氢含量可基本稳定在160~400mg/m3
    4) 硫磺回收系统的改造。原有硫磺回收系统是由4台熔硫釜,熔硫温度对蒸汽的压力要求高,蒸汽压力波动对熔硫釜的工作影响较大。另外,熔硫釜内部加热盘管因腐蚀,经常需要停工维修,检修工作量大,影响正常生产。针对以上问题,决定在改造原有熔硫釜的情况下,并联两台脱硫专用离心机。使用脱硫离心机处理硫泡沫,不需要使用蒸汽,操作简便,设备故障率低,维护量小。同时降低副盐的生成速度,减少原材料的消耗。
    5) 供风系统改造。原有供风系统风压力不稳定,各支管压力互相影响,供风量不易调节,不能稳定气液比,故不能保证脱硫液的及时再生,影响脱硫效果。为了稳定操作,我们对两套脱硫系统进行了单独供风。改造后,单台再生塔供空气量能稳定在800m3/h左右。
    6) 脱硫塔塔顶捕雾器系统和塔顶喷洒系统喷头的改造。捕雾器为网状结构,是为了捕集煤气中的水滴,其结构决定了它易堵塞。为了解决这个问题,我们决定在捕雾器前后增加清扫喷头,制定了清扫制度,定期进行清扫。由于脱硫塔喷头变径小,造成循环喷洒量小,喷洒效果不好,为了解决问题厂决定将喷头变径增大,喷头全部更换,共更换脱硫塔喷洒液喷头16个。改造后喷洒量由400~500m3/h增加到800m3/h左右,同时也避免了脱硫塔的堵塞。
    7) 两台脱硫塔改为串联后,由于当地煤质的原因,煤气中含氨量偏低,平均只有4g/m3左右。为了进一步降低脱硫后硫化氢含量,经反复研究,决定改变工艺流程,1号脱硫塔用氨为碱源脱硫,2号脱硫塔用碳酸钠为碱源深度脱硫。即1号脱硫塔用煤气中自有的氨为碱源,将煤气中大部分的硫化氢脱除下来,煤气进入2号脱硫塔后,用碳酸钠为碱源进行深度脱硫。经过调试,脱硫塔后硫化氢含量可稳定在100mg/m3以下。
 
3   改造效果
    1) 浓氨水温度控制在34℃左右,煤气温度稳定在25~30℃,达到了工艺要求。
    2) 脱硫塔阻力由3kPa左右降低到1.8kPa左右,达到了预期效果。
    3) 单台再生塔供空气量能稳定在800m3/h左右,满足了工艺要求。
    4) 喷洒量由400~500m3/h增加到800m3 /h左右,喷洒效果良好.同时也避免了脱硫塔的堵塞。
    5) 脱硫塔后硫化氢含量可稳定在100mg/m3以下,达到预期目标。
 
4   下一步工作
    现有的加碱方式是由人工完成的,劳动强度大,循环液碱浓度不稳定,效率低。为方便加碱,提高效率,稳定生产,准备在脱硫反应槽旁增加1套加碱装置,在地下溶碱槽按规定溶好碱后,用计量泵送到反应槽,使循环液碱浓度保持稳定,从而保证脱硫效果,同时也能降低碱消耗量。
 
5   结束语
    西来峰焦化厂在脱硫系统改造上做了积极有效的探索,改造了脱硫及相关系统,脱硫效率达到97%以上,取得了极其显著的经济和社会效益。