河北钢铁集团邯钢炼铁部8号高炉在产线对标中立足高标准,以国内指标先进的韶钢、武钢3200立方米高炉为对标对象,制定目标奋力赶超。目前,该高炉风温达到1220摄氏度、日产8030吨、吨铁燃料比503千克,硅素0.332%,休风率0.8%,五项关键指标均达到国内先进水平。
该高炉在对标中结合自身实际,采取“大风、大氧、高产”的操作方针,以吹透中心提高产量。在保持每分钟6150立方米大风量的基础上,逐步将氧量提高到9000立方米每小时以上,保持高炉产量稳定在较高水平。同时高炉密切关注强化后的煤气流变化,针对顶温、壁温、煤气利用率、水温差等关键参数,要求工长每小时录入电子版板报并自动生成趋势图,以比照分析调整操作。高炉操作人员分析观察炉内气流分布,针对气流变化及时对进风参数与布料参数进行微调,实现了炉况顺行和产量提升的双重目标。
为降低燃料比,该高炉推行低硅冶炼技术,要求炉内工长进行趋势操作,每班接班前先填写炉况操控计划表,预测本班炉况并制定应对措施。班中准确把握炉温发展趋势,每炉铁开口时炉外工长根据铁花与亮度,向炉内汇报炉温,并提供铁样、铁水温度及渣样,以便让炉内工长掌握炉温变化方向做出准确调剂,在降低炉温波动幅度的同时,确保高炉低硅冶炼。二季度以来,该高炉平均硅素由0.385%降低到0.332%,吨铁燃料比降低2.12千克。
在此基础上,该高炉针对外进干焦质量不稳定,自产焦与烧结矿配料调整多,质量波动大的实际,进一步强化原燃料延伸管理。要求工长除负责槽下常规振动筛、粒度管理工作,还要深入第一料场、辅助料场、焦化厂、烧结、煤粉等外围单位,了解原燃料源头变化,为高炉调剂提高数据支撑,减少炉况波动。同时,结合高炉休风率低、休风间隔时间长,进风系统较为薄弱的情况,该高炉要求当班工长督促本班配管按规定执行点检,发现不按规定点检、拨表的对相关岗位严肃考核,保障了设备稳定运转,休风周期由1个月延长到3个月,平均休风率逐渐降低到目前0.8%左右。
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