面对当前钢铁行业和铁矿石市场对矿山生产经营带来的压力,大冶铁矿把班组作为降本增效的第一现场,牢固树立“省下的才是赚到的”的理念,发挥职工聪明才智,创新降成本好方法,延长设备备件使用周期,将节支降耗进行到底。
25日,走进大冶铁矿选矿浮选现场观察到,好好的一根2.2米的耐磨进浆管道被分解成了3段,1.78米的进浆管被分成2段,这是为何?
原来,过去浮选进浆管都是采取单独的一根管道,分别安装在浮选1号、5号、8号浮选槽内,每根进浆管的使用周期为3个月,单价为每根3750元。
细心的选矿工段段长刘祖望在更换进浆管过程中发现:每根进浆管磨坏磨破的地方都在靠近浮选机浮选槽内,主要是受到强烈的搅拌作用以及浮选药剂的腐蚀后磨坏,而另一端的进浆管完好无损。于是,他提出了进浆管分段的方法。根据不同浮选机内的进浆管,巧妙分解成2段或者3段,并采用法兰连接,便于拆卸更换。每次更换只需要更换最前端磨坏的部分,这样每根进浆管每年累计节约成本10012元。
在大冶铁矿选矿工段球磨下平台,很多闸门的丝杠被套上了一截胶皮管,这是为何?
据班长张学建介绍,闸门是选矿车间用得最多的一个备件,主要起控制矿浆流量和调节水量的作用。由于在磨矿和选别过程中,矿浆溅出后容易沾到闸门丝杠上,时间久了,影响到丝杠的灵活性。为此,岗位职工每次将更换好的新闸门丝杠上淋上废机油或者抹上黄甘油,然后将废旧的胶皮管套在丝杠上,平时定期进行开关闸门,保证丝杠灵活好用。同时,对拆下来的同样型号废旧闸门集中在一起,将阀渡好的、闸板能用的、丝杠灵活的,经过“二合一”、“三合一”拼装后,让废旧闸门得到“重生”,每年节约成本5万元以上。
在大冶铁矿选矿车间破碎工段水洗厂房,班长胡建军拿着一块废旧的刮泥板,径直往6号皮带漏斗走去。
记者好奇地问:“这废旧刮泥板还留着干嘛?”
“你就不知道了吧,可以废物利用。”说罢,胡建军钻进6号皮带漏斗处,将废旧刮泥板覆盖在衬板表面。“你看啊,这是个垂直的漏斗,我们只要选准刮泥板悬挂点,并根据使用情况不断调整刮泥板角度,这块废旧刮泥板就给垂直漏斗起到保护作用,减少对漏斗内衬板的磨损,延长衬板使用周期,一个月就可以节约800元。”15分钟时间,他就给漏斗穿好了“防护衣”。
据其介绍,通过这个方法,每年降低衬板费用达3万元。
在大冶铁矿精矿库现场,只见抓斗班班长李文富带着2名职工正在给抓斗钢丝绳抹上黄甘油。
李文富介绍,为延长钢丝绳使用周期,他们摸索总结出一套延长钢丝绳使用寿命的绝招。“你看,用黄甘油代替以往钢丝绳专用润滑油,增强黄甘油在钢丝绳上的吸附力,减少钢丝绳与滑轮之间的摩擦,这样就延长钢丝绳使用周期。”李文富算了一笔账:“每台抓斗吊钢丝绳使用周期比过去延长了20%,3台抓斗吊一年下来节省6副钢丝绳共684米,按每米100元计算,节约成本6.84万元”。
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