进入2016年以来,马钢二铁总厂3号高炉生产一路奏凯歌。1月份,铁水平均日产2766吨,与去年5月份2735吨的最高水平相比提高了31吨,再创历史新高;高炉操作燃料比、吨铁成本、利用系数、冶炼强度、负荷等大部分经济技术指标稳居国内同行业前列。
自2015年2月份开始,该总厂开始摸索适合3号高炉合理操作制度的艰难征程。他们将高炉单道煤气流不合理的分布形式改为适合3号高炉的“两道煤气流”的分布方式,到2015年5月份取得初步成功。在其后的冶炼实践中,不断进行总结、调整、优化和完善3号高炉的操作制度,使操作制度更为先进、合理、科学,解决了3号高炉多年生产不顺的难题。3号高炉在2015年5月份基本实现了长周期稳定高效顺行,并形成自我革新、自我完善、自我提升、自成一体的新理念、新路径、新模式。
与此同时,为科学、客观、量化地认识和把握高炉炉况的变化,该总厂立足高炉体检制度,精心选择了最为重要的48项参数,建立了科学、完善的高炉体检体系。在具体生产中,该总厂要求每班工长每天必须认真记录体检表中的各项数据,并认真分析数据的变化趋势,及时接收高炉给出的预警分析变化,查找原因,采取措施,有力地提高了高炉操作水平和掌控能力。不仅如此,3号高炉技术人员按照PDCA循环模式,把高炉体检实际情况及时反馈到体检表中,不断完善和优化体检表,使之更为适合3号高炉的实际变化情况,提供出更加科学、准确的指导意见。
为进一步提升高炉数据参数管理,提高操作人员的技术水平,完善与优化高炉体检制度,该总厂结合岗位操作规程,编制了《3号炉技术操作指导书》,要求3号高炉日常操作、工艺参数控制、报表记录、数据查询、故障协调处理、学习等工作要做到精准细致、精益求精,要不折不扣地按照标准化操作进行,熟练地运用于生产实践中。
此外,3号高炉在强化设备管理,加强设备“止跑、停冒、禁滴、堵漏”等现场改进工作的同时,加大设备改造力度,通过技术攻关,一举将高炉圆形溜槽更换为方形溜槽,使高炉布料的精度进一步提高、布料控制更为灵活、气流控制更加准确,从而为3号高炉生产再创历史新高提供了有力保障。
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