铁水单耗是制约炼钢产能发挥的关键因素,尤其在铁水紧张的局面下,有效降低铁水单耗、提高废钢比对维护企业良好的生产秩序将起到积极的作用。炼钢厂通过对标找差、改变工艺操作方法,仔细剖析导致铁水单耗较高的原因,不断完善废钢使用管理制度,在各专业和技术骨干组成的项目攻关小组的努力下,废钢消耗量有了显著提高,有效降低了铁水消耗。1-7月份以来,废钢消耗量从月平均104kg/t逐步提高并稳定到目前的140kg/t以上,特别是7月中下旬以来,废钢比提高至150kg/t以上,铁水比降低至910kg/t以下。
一是对标找差。7月中旬,炼钢厂专业管理人员到水钢进行对标学习,主要就炼钢工序界面衔接、生产操作、过程控制、基础管理等方面的内容进行了学习交流,重点对水钢公司低铁水比冶炼、转炉护炉、连铸煤气切割、铸机断面改造几个方面内容进行了深入了解,从而为该厂进一步改善生产工艺条件提供了借鉴。
二是改变工艺操作。转炉终点控制由原来的一次拉碳增碳法改为高拉碳一倒命中操作法,以提高终点碳含量,改善炉渣状态,减少炉渣过氧对炉衬的侵蚀。同时该厂细化终点控制考核细则,加大终点碳与终点温度考核力度,通过考核提高操作终点控制能力。
三是充分利用热源,主要通过科学组织生产,合理调整渣料结构,减少冷却效应高的物料,同时配加部分生铁块以补充热源等方法,保证入炉物料的热量平衡。
四是精准测算废钢收得率,合理调整废钢结构。每月通过测算外购废钢收得率情况,同时结合当月外购废钢价格,测算出最优成本的废钢搭配结构,并对废钢质量提出相应要求,最大限度降低钢铁料成本。
通过以上措施,合理控制废钢结构和装入量,保证装准率,稳定提高废钢装入量,实现铁水比从原来的945kg/t降低至目前的900kg/t,提高月产量约1万吨,产量效益达500万元。
该厂为继续深挖潜力,持续降低铁水单耗,对生产使用废钢提出了进一步的要求,首先外购废钢总量每日不少于1200吨,其中压合废钢外购量平均400吨,搭配以中重型为主,严格废钢尺寸控制;其次将废钢斗加工改造成具备15吨废钢的装入能力,同时根据铁水成分和温度合理调整废钢加入量,保证热量平衡;第三控制石灰吨钢加入量在48kg以下,全部使用轻烧白云石代替生白云石。同时,该厂以不断强化工艺纪律、严格考核,将指标分解至班组、落实到岗位,完成指标奖励,未完成考核,实现精准激励,最大限度地调动起职工的工作积极性,保证铁水单耗降低。
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