连中三元!新钢9号高炉获宝武“低碳冠军炉”荣誉称号
作者:1180发布时间:2023-12-26
中国宝武新钢集团炼铁事业部2500高炉作业区以精益产线创建为抓手,以指标提升为切入点,以降低高炉燃料比为突破口,高炉燃料比逐月下降。截止10月份,新钢9号
高炉吨铁燃料比达到504.5kg,达到“50”攻关要求和目标。并在今年中国宝武指标提升劳动竞赛中,连续3个季度获得中国宝武2000立方米级高炉“低碳冠军炉”荣誉。
综合焦比是高炉生产核心指标,降低综合焦比是高炉实现低碳、高效、环保以及降低生铁成本的重要手段。因此,新钢集团炼铁事业部2500高炉作业区大力开展精益产线创建活动,对标先进企业,采取5M1E法对比并寻找出综合焦比偏差较大的五个主要原因。
针对今年高炉生产中存在的入炉品位低、焦炭冷强度低、急需清洗炉墙、炉况有时失常以及炉温有时波动等实际,2500高炉作业区迅速制定对应措施:一是切实加强上下道工序沟通与协作,持续改善原燃料质量;二是增加高品位切割
钢渣用量,提高入炉品位;三是强化槽下筛分管理,跟踪焦炭、烧结矿粒度变化,减少入炉粉末;四是及时调整炉内气流分布,增强中心气流,提高煤气利用率;五是制定标准文本,制作各岗位标准化作业卡27张以及标准作业文本11个;六是不断强化员工技能提升,编制员工“四会”培训方案6个,实现作业区岗位全覆盖,累计编制单点课127篇,通过“四会”及单点课培训,促使员工操作技能明显提升;七是将关键绩效指标分解后(KAI)纳入员工“一人一表”,每月进行绩效评价,并与个人绩效奖金挂钩,挂钩比例达到70%以上。
通过各项措施的有序推进,2500高炉作业区专题改善成效显著。今年前10个月,9#高炉吨铁燃料比平均达到504.5kg;今年4-10月,9#、10#高炉累计降本8000余万元,并连续三个季度摘得中国宝武“低碳冠军炉”桂冠。