生产稳定性:
经过精细的组织和规范操作,两座高炉保持了顺畅的生产状态,7月5日和6日的生铁日产量创下了新纪录。
快速恢复生产:
2号高炉在检修后采用快速恢复法,仅用3小时30分就恢复到了正常炉况水平。
开炉准备充分:
3号高炉在开炉前做好了充分的准备,确保了顺利开炉。
全员动员:
炼铁事业部通过“深化改革·突破重生”大讨论活动,增强了员工的创新意识和求变精神。
党员干部带头作用:
党员干部在思想引导、组织讨论、研究改革措施、促进指标优化等方面发挥了带头作用。
技术操作优化:
两座高炉在技术操作上认真听取了首钢专家的指导,优化了操作方针,提高了冶炼强度和应变能力。
目标导向:
炼铁事业部围绕“蹦高”计划,实施了攻关行动,以稳定顺行为目标,每日进行评价和完善措施。
料制方法优化:
2号高炉自6月19日起优化了料制方法,探索了新的布料矩阵,改善了炉内气流分布。
点检制度执行:
3号高炉严格执行了点检措施和制度,特别是对重点区域加大了点检频次和力度。
有害元素管控:
两座高炉加强了对有害元素的管控,建立了预警机制,通报了碱负荷和锌负荷的波动情况。
内部操作强化:
强化了以风为纲的操作思想,优化了装料制度,提高了煤气利用率和焦炭负荷。
技术新指标制定:
制定了铁水含硅、铁水温度、全送风温、顶压等新的技术指标,提升了生产效率。
生产指标改善:
自6月份以来,两座高炉在风量、表风量、矿重、负荷、燃料比、煤比等指标上均有改善。
全公司协同:
全公司围绕“蹦高”计划,同向而动,同频发力,制造部针对生产中的堵点问题,加强了界面管控和工序互保。
铁前系统协作:
铁前系统团结协作,提升了焦炭和烧结矿的质量。
辅助作业区同步:
各辅助作业区同步做好了工序互保,公辅作业区排查了物料运输设备,喷煤作业区加大了喷煤比,并制定了严格的质量验收管理规定。
通钢炼铁事业部通过这些措施,不仅提高了生产效率和产品质量,还为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
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