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山东能源蒋庄煤矿以成本“减法”换增效“加法”

作者:1180发布时间:2024-11-05

  山东能源枣矿集团蒋庄煤矿坚持以“两增三降四提升”、“六精六提”融合管理为引领,突出“成本致胜”,充分激发各层级价值创造、管理提效的内生动力,打好提质提效组合拳,以成本“减法”换增效“加法”,着力提升各项运营管理质效。

  该矿坚持“能自修不外委”,加大外委转内修力度,加强设备修复流程环节管控,全力做好采煤机、综掘机、刮板运输机、永磁电动滚筒等设备的自行修复,在满足矿井生产需求的同时,截至10月底累计节约修理费用833.5万元。

  “我们加大‘外委转内修’力度,不断将井下的零部件功能最大化,节省各项支出,让肥水流进‘自家田’。”该矿机电设备制修厂综修车间技术员徐涛说。

  据徐涛介绍,井下采煤机设计标准要求滑靴磨损厚度不能超过5mm,井下综采工作面生产时,采煤机滑靴达到磨损界限时,需要重新更换新的滑靴,而磨损后的滑靴只能按照废料进行处理,大大增加了生产成本,且新导向滑靴加工周期长、价格高,如果采购新的,每件新导向滑靴价格达3万元。

  如今,我们开展外委转内修行动,采用DG09耐磨气保焊丝堆焊,对已磨损的滑靴进行焊补耐磨层,焊补完成后,对焊补不平整的部位进行打磨,然后重新投入使用。修复后的滑靴无论从强度、硬度、耐磨度均达到使用要求。每修复一件滑靴就可节省3万余元。

  该矿弘大公司修理厂坚持能用旧不领新,能修不舍弃,大力推行修旧利废、降本增效活动。他们严格按照“省下一分钱,就增一分利”的理念,严格控制生产成本,千方百计节支降耗,加强成本控制,对阀类、管件、安全锁等配件进行加工复用,既解决了配件短缺的问题,又节约维修成本近20万元。近日,弘大公司修理厂维修交货60台液压支架,刷新了月度维修液压支架数量的新纪录。

  不仅如此,该矿狠抓闲置积压物资动态清查,充分发挥物资超市调剂职能,确保各类物资管理的数据化、透明化、共享化,有效盘活库存物资,避免物资积压浪费。合理编排生产接续计划,用好现有矿有设备资源,减少新增租赁设备数量和租赁费用。推行物资全生命周期管理,大力实施修旧利废、交旧领新、废旧设备拆解,采取“用旧修旧”“组合拼凑修旧”等方式,将每一件物资的潜在价值“吃干榨净”。

  同时,该矿根据生产用电负荷,采取合理措施避峰填谷,并充分利用集控系统、优化设备启动顺序、减少设备空载运行,实现节电最大化。

  “我们牢固树立过紧日子就是过好日子的思想,不断在‘省’字上做文章,做实做细成本管控,不断寻求矿井新的效益增长点。”该矿矿长王成说。