宝武集团中南股份炼铁厂7号高炉炉前班以“向难题亮剑、向创新要效”的决心,聚焦设备顽疾,突破技术瓶颈,日前成功将油管月更换量从25条降至5条,年化创效近5万元。
迎难而上:高温“烤”验,破解设备损耗顽疾
7号高炉大修后,因场地限制,开口机与铁口距离过近,长期承受1500℃铁水高温辐射,加上铁口喷溅的影响,液压炮油管频繁烧损,月均损耗25条。原冷却系统采用“高压水+压缩空气”混合喷雾降温,但水压失衡时,水气倒灌侵蚀压缩空气管道,不仅导致风口成像失灵、风动送样故障多发,而且设备冷却效果不佳,无法从根本上解决问题。班组算了一笔账:每次更换油管需停机2小时,人力成本和备件损耗叠加,月均直接损失超万元,同时对高炉生产造成影响。面对这一严峻形势,炉前班长温泉锋毅然立下军令状:“必须啃下这块硬骨头!”
创新破局:巧解“水气博弈”,激活冷却系统效能
面对传统冷却方式的固有缺陷,炉前班组打破常规思维,提出“物理隔离、精准调控”的创新方案。炉前区域主管张志坚带领班组团队反复试验,将高压水管与压缩空气管分离,并把两管端口间距调整至2厘米,随后通过调节水量和压缩空气量,利用气压冲刷水气形成均匀细密的水雾,精准喷洒在管路上,实现高效冷却。这一创新改造彻底解决了水进入压缩空气管道的问题,大幅提升了冷却效果。改造后,冷却水雾覆盖面积扩大了30%,设备表面温度降低了60℃,油管的耐热性能得到显著增强,有效延长了其使用寿命。
效益突围:小改造释放大能量,长效降本显担当
Copyright (c) 2025 www.driinfo.com Inc. All Rights Reserved. 天津奥沃冶金技术咨询有限公司 版权所有 津ICP备11000233号-2
津公网安备12010202000247
电话:022-24410619 传真:022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com