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中南股份炼铁厂7号高炉炉前班向现场改进要效益

作者:1180发布时间:2025-03-21
中南股份炼铁厂7号高炉炉前班向现场改进要效益

  宝武集团中南股份炼铁厂7号高炉炉前班以“向难题亮剑、向创新要效”的决心,聚焦设备顽疾,突破技术瓶颈,日前成功将油管月更换量从25条降至5条,年化创效近5万元。

  迎难而上:高温“烤”验,破解设备损耗顽疾

  7号高炉大修后,因场地限制,开口机与铁口距离过近,长期承受1500℃铁水高温辐射,加上铁口喷溅的影响,液压炮油管频繁烧损,月均损耗25条。原冷却系统采用“高压水+压缩空气”混合喷雾降温,但水压失衡时,水气倒灌侵蚀压缩空气管道,不仅导致风口成像失灵、风动送样故障多发,而且设备冷却效果不佳,无法从根本上解决问题。班组算了一笔账:每次更换油管需停机2小时,人力成本和备件损耗叠加,月均直接损失超万元,同时对高炉生产造成影响。面对这一严峻形势,炉前班长温泉锋毅然立下军令状:“必须啃下这块硬骨头!”

  创新破局:巧解“水气博弈”,激活冷却系统效能

  面对传统冷却方式的固有缺陷,炉前班组打破常规思维,提出“物理隔离、精准调控”的创新方案。炉前区域主管张志坚带领班组团队反复试验,将高压水管与压缩空气管分离,并把两管端口间距调整至2厘米,随后通过调节水量和压缩空气量,利用气压冲刷水气形成均匀细密的水雾,精准喷洒在管路上,实现高效冷却。这一创新改造彻底解决了水进入压缩空气管道的问题,大幅提升了冷却效果。改造后,冷却水雾覆盖面积扩大了30%,设备表面温度降低了60℃,油管的耐热性能得到显著增强,有效延长了其使用寿命。

  效益突围:小改造释放大能量,长效降本显担当

  这一创新改进不仅成功攻克了长期困扰的技术难题,还带来了显著的经济效益。经过三个月的实践验证,每月更换油管的数量从25条减少至5条,其中短油管减少17条,长油管减少3条,年化效益达4.99万元,同时设备更换频率大幅降低,对生产的影响也降至最低,为企业节约了人力和物力资源。