以前称斗粘料,我们得扛着风镐进去清理,半天都搞不完。现在换了废旧皮带做的衬板,不仅不用频繁清料,还省了不少备件钱!提及降本增效举措,中南股份炼铁厂8号高炉运转班员工满脸感慨。今年以来,8号高炉以“算账经营”为导向,聚焦生产痛点精准发力,以“堵漏洞、利旧材、保安全”三记实“拳”打出降本增效新局面。
“勤查严管”堵漏洞,降耗从“小”处着手
设备“跑冒滴漏”是能源浪费主因,8号高炉从日常管理发力。一方面,要求当班职工每日至少3次定点巡检,携带点检记录本排查风机、管道等关键部位,发现漏点即时报修;煤气漏点严格执行“拉警戒线、挂警示牌、交接班记录”三步处理。另一方面,中控室每小时核对能耗数据,监控煤气、电力流量曲线,数据波动超±5%立即复核,曾通过流量异常发现加压机焦气阀门泄漏,避免每日近20立方米煤气浪费。
“变废为宝”利旧材,巧思中增效
槽下生矿称斗粘料衬板易损曾是生产难题。原钢板衬板粗糙有缝,雨季矿石受潮黏黏,致下料慢、易堵料;清理需2人用风镐作业4小时,衬板每半月更换,单块采购价1200元。8号高炉运转班将闲置废旧传送带制成“皮带衬板”。改造后,称斗粘料减少90%,衬板寿命从3个月延至10个月,年省备件费约5万元,还降低人工清理成本。
“全链管控”保安全,筑牢增效根基
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