AOD冶炼加废钢料对耐材的影响
2017-12-20 作者:佚名 网友评论 0 条
北海诚德镍业有限公司
前言:本厂AOD炉衬以高纯镁钙砖作为炉衬耐火材料,渣线以下部分使用氧化镁含量85%以上,氧化钙含量12%左右,二氧化硅2%左右,另外还有少量氧化铁的镁钙砖砌筑;渣线以上部分以氧化镁75%,氧化钙20%左右,二氧化硅2.5%左右的炉砖砌筑。冶炼过程中以石灰和萤石作为造渣材料,在耐火材料、铁水、石灰、萤石和高碳铬铁基本一致的条件下冶炼不锈钢,向AOD炉内加10%左右废钢返回料,研究在不同的时间加入,对炉衬寿命产的不同影响。为了得出产生这种现象的原因,对冶炼中不同炉次扒渣时的渣子(本厂冶炼的不锈钢使用的源铁水硅约1%,高碳铬铁中含硅量较高约5%炉使用量约为铁水量的28%,采用双渣法操作:铁水开始冶炼加石灰造渣,熔温度升到一定值加入高碳铬铁,继续冶炼至高碳铬铁熔化完,硅氧化完成,熔池温度升到一值时拉掉渣子)和还原渣的渣子进行取样、化验、对化验结果进行分析。
氧化期扒渣时取的渣样,扒渣样要求具有代表性,就要对渣样进行必要的处理,去除样品中的未熔化的石灰颗粒和渣中的铁珠子去掉,再进行破碎、碾磨后制样再进行成分化验,还原渣样尽量取粉化的部分,不粉化的渣样与扒渣样一样处理之后进行化验,只有这样才能保证渣子成份有参考性,如果把过烧生烧的石灰、难熔固体物质不能熔化成渣、渣中钢珠子
等破碎、碾磨后制样,就会造成实际渣子成份与实际不符,结果导致分析偏离实际。
表1 部分渣样化学成份表
为了有对比性,取的渣样包括加返回废钢的扒渣时的渣样,不加返回废钢的扒渣时的渣样,不同温度下加返回废钢的扒渣时的渣样,各种不同温度加返回废钢的还原渣渣样,经过数月取样化验,数据量很大,仅取部分渣样化学成份见表1。从表1的渣样成份可以里可以看到渣样氧化镁的含量变化非常大,最高的近10%,最低仅2.2%,在冶炼过程仅以石灰和萤石作为造渣材料,渣中的氧化镁的基本都是从炉衬侵蚀下来的。渣中氧化镁含量差别这么大,是在不同时间、不同温度下金属氧化物和二氧化硅的作对炉衬侵蚀的结果。
1、废钢返回料加入对炉衬侵蚀原因
铁水兑入炉子后,吹氧冶炼就要加入石灰造渣,铁水硅氧化使熔池快速升温,同时产生二氧化硅,使石灰快速熔化成渣。假设在兑铁之后就加入废钢返回料,熔池温度较低,易形成2CaO·SiO2结壳包石灰外面,阻止石灰熔化成渣,结果导致了二氧化硅在钢液里驻留时间延长,二氧化硅在钢液流过程中不断与炉衬产生化学反方程式:MgO+SiO2=MgO·SiO2,CaO+SiO2=CaO·SiO2,CaO+MgO+SiO2=CaO·MgO·SiO2,形成MgO·SiO2、CaO·SiO2、CaO·MgO·SiO2等低熔点(表2)后化合物,在冶炼环境下产生的FeO和MnO的作用下快速熔化脱落上浮侵蚀炉衬。从表1的数据可以明看到,加废钢返回料的与没有加的扒渣时的氧化镁含量差别非常明显,没有在兑铁后加返回料的有较高的温度石灰化渣良好,二氧化硅快速被渣吸收,扒渣时渣中的氧化镁含量明显少于加返回料的。因此冶炼前期,石灰熔化快速成渣,是降低炉子前期二氧化硅对炉衬侵蚀的关键。
原因是由于大量的冷料加,导致熔池的温度过低,随着吹氧不断吹入,硅不断氧化成二氧化硅,随着钢液流动,此时的石灰熔液因温度过低而凝固成为固体形式,而钢液里又因有硅氧化亚铁含量较低,无法有效化渣,因此就无法吸收渣和钢中的二氧化硅。钢中二氧化硅饱和开始大量结晶析出,较大的晶粒上浮到渣中,较小的留在钢液中随钢液流动。从氧化钙-二氧化硅-氧化亚铁三系图(图1)可以看到,当氧化钙二氧化硅含量一定时,随着氧化亚铁增多,渣的熔点不断降低,当氧化钙、二氧化硅的质量分数近1:1:1时达到最低1100℃的熔点温度。因没有氧化亚铁,炉衬上形的MgO·SiO2、CaO·SiO2、CaO·MgO·SiO2之类的化合物在温度低时覆盖在炉衬上面上,阻止了二氧化硅对炉衬的侵蚀。
高碳铬铁和废钢返回料熔化需要大量的热量和一定的时间,炉子在料熔化的这段时间内一直处于非常低温状态下,直到炉子内料化完之后,温度才慢慢升起来。在硅烧完之后,如果熔池未到脱碳的条件,随着继续吹氧,熔池就会产生大量的氧化亚铁,在氧化亚铁作用下,熔池内渣子快速熔化,二氧化硅也大量熔化被渣子吸收掉。炉衬的覆盖物也在氧化亚铁作用下熔化脱落,同时在钢液中的二氧化硅在氧化亚铁共同的作用下大量侵蚀炉衬,流动越快的部位侵蚀越明显,从图2上可以看到风枪附近明显凹陷。锰与铁有相似的性质,它们氧化物也一样俱有类似性质,在炼钢中能大降低渣子的熔点,有化渣作用,就不再重复。
同样加大量的冷料的情况,只要硅烧完之后,温度达到脱碳条件,就可以减少钢中氧化亚铁的量,阻止二氧化硅的对炉衬过度侵蚀。从这里也验证了相当同的铁水条件下,在加高碳铬铁时再加大量的返回废钢料,渣中氧化镁含量很高,不加时较少的原因。另外从表1的渣样也可以验证结果,加高碳铬铁时再加大量的返回废钢料,取的扒渣渣样,渣的碱度较低,碱度只有1.0左右,渣子存大量的铁、铬、锰的氧化物,扒渣时带出,不但侵蚀了大量的炉衬,还严重降低钢水的回收率。
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